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SCR脫硝設(shè)備催化劑磨損的原因及解決措施分析

18-11-5    來源: RCO催化燃燒設(shè)備,粉塵治理設(shè)備,環(huán)保設(shè)備廠家-鄭州騰達機械

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自我國煤電行業(yè)開展超低排放改造以來,煤電行業(yè)大多完成了氮氧化物的煙氣脫硝設(shè)備改造,大多采用SCR脫硝工藝,經(jīng)過長時間的運行,SCR脫硝設(shè)備一些普遍性的問題逐步暴露出來,對脫硝設(shè)備的經(jīng)濟安全運行產(chǎn)生了很大的影響。如出口面氮氧化物分布不均;氨逃逸率升高、脫硝效率降低等。鄭州騰達機械將客戶SCR脫硝設(shè)備運行中出現(xiàn)的催化劑使用壽命短以及解決措施進行歸納總結(jié),并深入分析其原因,提出了改進的措施。

 

SCR脫硝設(shè)備在運行一段時間后,會出現(xiàn)局部催化劑嚴重磨損、磨穿,部分催化劑堵塞嚴重,脫硝入口積灰嚴重,煙氣導(dǎo)流擋板脫落的情況。鄭州騰達機械對脫硝設(shè)備檢修及原因分析發(fā)現(xiàn)主要原因有以下幾個:1. 催化劑制造、運輸及安裝過程受損。脫硝催化劑的質(zhì)量受工藝、生產(chǎn)線及技術(shù)水平的影響很大,如果催化劑廠家生產(chǎn)的催化劑指標不滿足設(shè)計要求或質(zhì)量不達標,會造成催化劑安裝運行后出現(xiàn)磨損、穿透現(xiàn)象。2. 反應(yīng)器煙氣流場分布不均。由于脫硝入口煙氣導(dǎo)流擋板脫落,引起脫硝第一層催化劑處煙氣流場分布不均,導(dǎo)致局部煙氣流速過高或過低,煙氣流速對催化劑磨、堵塞損影響較大,流速高的地方催化劑磨損嚴重。3.煙塵含量影響催化劑使用壽命。SCR脫硝系統(tǒng)布置于高塵區(qū),煙塵含量、粒徑對催化劑的磨損均有巨大影響,鍋爐燃燒煤種的灰塵高于脫硝設(shè)備的設(shè)計值,均會加速催化劑的磨損,減少催化劑的使用壽命。

 

催化劑成本較高是SCR脫硝設(shè)備安裝、運行成本較高的原因之一,催化劑的快速磨損、損壞會導(dǎo)致SCR脫硝設(shè)備的運行成本快速增高,因此解決催化劑使用壽命短的問題是降低脫硝設(shè)備運行成本的重要措施,通過以上分析我們得出了SCR脫硝設(shè)備催化劑磨損快的原因,要解決催化劑磨損快的問題就需要及時對脫硝入口煙氣導(dǎo)流擋板重新設(shè)計、安裝,避免入口無煙氣導(dǎo)流擋板造成局部煙氣流速過高或者過低,導(dǎo)致催化劑的磨損或堵塞,影響脫硝出口NOx排放濃度及氨逃逸量;脫硝催化劑運行一段時間后,其催化活性和機械強度均存在一定程度的降低,需要定期對每層催化劑進行分析,判斷其機械強度是否滿足使用要求,如果催化劑強度降低,磨損嚴重。就需要及時更換新催化劑,以保證脫硝系統(tǒng)的正常安全運行。

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